本文先容了大冶有色集团铜山口矿尾矿处理新工艺,以及在调试与生产过程中遇到的问题及相关解决方案。这种新型尾矿干排处理技术,通过砂泵、浓缩旋流器、高频振动脱水筛、压滤机等设备组合应用,解决了制约尾矿库安全的固液分离问题,大大提高了选矿厂回水的利用率,为尾矿的安全堆存提供了新思路。
关键词:尾矿干排 高频振动脱水筛 长锥比旋流器
传统的尾矿排放方法是使用尾矿库,这种尾矿堆存方式,占用大量土地,增加了矿山投资和尾矿库建设成本,同时存在安全隐患,雨季或地震等自然灾害容易引起滑坡或泥石流,一旦溃坝、对下游村庄造成生命财产损失。
铜山口铜矿是大冶有色金属集团下属的骨干矿山之一。建矿生产30多年,尾矿库已到服务年限,不能继续使用,为了解决后续生产的尾矿堆存问题,必须对尾矿进行浓缩脱水后干堆。
1铜山口铜矿选厂尾矿基本情况
1.1选厂尾矿
铜山口矿选厂由一个日处理能力为4200吨和两个小选厂组成,合计日处理原矿5200t/d,尾矿量为5044t/d(尾矿浓度21%)。新建尾矿脱水干堆系统按处理量5200t/d计,能满足选厂正常生产要求。
1.2选厂尾矿粒级组成
选厂尾矿-200目含量占53.59%,粗粒级含量所占比例大,其尾矿粒级组成见筛析表
尾矿粒度筛析表1-1
序号 | 粒级(目) | 产率(%) |
1 | +60 | 11.68 |
2 | -60+80 | 5.52 |
3 | -80+100 | 7.79 |
4 | -100+120 | 5.19 |
5 | -120+160 | 9.09 |
6 | -160+200 | 7.14 |
7 | -200+325 | 13.30 |
8 | -325+400 | 4.54 |
9 | -400 | 35.75 |
合计 | 100.00 |
1.3 选厂尾矿处理状况
原选厂浮选后的最终尾矿通过管道自流至一段泵站,然后用砂泵直接扬送至尾矿库堆存。现有渣浆泵3台,一用两备,管道为三条DN300的管路,泵站到老尾矿坝距离约800m,几何高27m。
老尾矿库已到服务年限,不能继续用常规方式排放尾砂。
2 尾矿干排干堆工艺概况
该工艺是将尾矿通过砂泵、分级、浓缩、脱水等设备实现尾矿浆中干料和水的有效分离,使达到含水量要求的尾矿干料运至尾矿堆场直接堆存,分离得到的水再进行回水利用。
尾矿干堆具有占地少,安全性高,后续生产成本低,可延长原有尾矿库或尾矿坝的服务年限,降低尾矿库或尾矿坝的管理成本。同时对堆场要求的条件不苛刻,可利用废弃的采矿坑作为堆场;回水利用率可达到80%以上。
从安全及矿山长远生产运营考虑,尾矿干排技术都具有明显优势。
该工艺能大大缓解尾矿库所面临的用地及安全管理等难题。
现在国内开发的尾矿干排方案有如下几种。
(1)尾矿浓缩—过滤
先利用浓密机预先浓缩尾矿,再将浓缩产物给入过滤机,得到含水量较低的物料,基本上可以满足干堆要求。过滤机一般采用压滤机,也有采用过滤机的。
此种方案的缺点在于:
1)直接将尾矿给入浓密机后,处理量大,溢流常常跑浑,需要大规格浓密机;
2)过滤机承担所有物料处理,浓密机的底流浓度不好控制,配备压滤机台数较多,设备运行维护成本高。
(2)两级串联浓缩—过滤
采用旋流器作为一级浓缩设备,旋流器的溢流进入浓密机,旋流器的底流和浓密机的底流进入压滤机,最终过滤机产出干矿,浓密机溢流作为回水使用。
旋流器实现粗细颗粒分级,浓密机用来处理旋流器溢流。浓密机负荷减轻、工作效率提高,有利于浓密机规格的小型化,投资成本降低。 较上一方案有一定进步。
(3)利用高效重力沉降脱水设备
通过优化设备的结构和采用絮凝剂辅助脱水,提高浓缩产物的浓度,有代表性的重力脱水设备是国外的PPSM型浓密机和国内的深堆型浓密机。
3 铜山口铜矿新型尾矿干堆工艺
通过对以上干排方案比较,结合本矿山的尾矿性质和粒度的组成状况,与有关干排设备专业生产厂家共同试验研究,使用长锥比浓缩旋流器,提高底流中的粗、中粒级含量,用高频振动脱水筛取代过滤机,仅有30%左右的细粒级进行浓缩过滤处理,通过试验探索总结出新型尾矿干堆工艺。
该工艺能降低尾矿干排的设备投资和运行成本,为尾矿干排工艺探索新的推广思路。
推荐工艺流程如图1
图1 新型干排工艺流程
试验流程如图2
图2
表3-1 试验设备
名称 | 数量 | 型号 | 参数 |
旋流器 | 3 | Ф350 | 长锥型 |
旋流器机架 | 1 | ||
给矿箱 | 1 | ||
渣浆泵 | 1 | 扬程20m,流量流量200 m3/h | |
脱水筛 | 1 | ZZT-936 |
3.2实验数据与分析
设备运行参数见表3-2
设备运行参数与效果表3-2
铜山口尾矿干堆实验数据 | |||||||
给矿浓度/% | 旋流器沉砂浓度/% | 旋流器溢流浓度/% | 渣浆泵变频器频率/Hz | 脱水筛变频器频率/Hz | 压力/Mp | 筛上料层厚度/cm | |
35.0 | 42.0 | 28.0 | 48 | 49.9 | 两 台 旋 流 器 | ||
38.0 | 44.0 | 30.0 | 48 | 49.9 | |||
37.0 | 49.5 | 32.0 | 45 | 49.9 | |||
32.0 | 40.0 | 27.0 | 50 | 49.9 | |||
33.5 | 56.0 | 20.5 | 43 | 49.9 | 10.8 | ||
35.0 | 58.0 | 22.5 | 45 | 49.9 | 12.0 | ||
31.0 | 50.0 | 25.5 | 48 | 49.9 | 8.6 | ||
28.0 | 68.5 | 19.5 | 42 | 49.9 | 0.15 | 14.0 | 单 台 旋 流 器 |
33.0 | 75.0 | 20.0 | 38 | 49.9 | 0.11 | 13.0 | |
36.5 | 76.0 | 16.0 | 33 | 49.9 | 0.12 | 13.0 | |
34.0 | 74.0 | 17.0 | 35 | 49.9 | 0.12 | 13.0 | |
30.0 | 74.0 | 18.0 | 37 | 49.9 | 0.13 | 13.0 | |
31.0 | 73.0 | 18.0 | 39 | 49.9 | 0.13 | 14.0 | |
32.0 | 73.5 | 17.0 | 31 | 49.9 | 0.10 | 12.0 |
由表显示:在使用两台Ф350高效长锥比浓缩旋流器的情况下,当给矿浓度为31-35%时,使用渣浆泵变频器频率为45HZ, 脱水筛频率49.9HZ,得到沉砂浓度58%,溢流浓度22.5%,此时效果最佳;在使用一台Ф350旋流器的情况下,当给矿浓度为31%-36.5%时,使用渣浆泵变频器频率33HZ,脱水筛频率49.9HZ,进料压力0.12MPa,得到沉砂浓度76%,溢流浓度16%,筛上料层厚度13cm,此时效果最佳。在一台砂泵供应一台旋流器时,给矿压力更大,旋流器沉砂浓度更高。
加入高效长锥比浓缩旋流器后,脱水筛效率明显提高,沉砂产率84.4%,筛上总产率67.3%,达到了试验目的。
使用长锥旋流器能大幅度提高筛上产率,降低压滤机负荷,满足生产的要求。
3.3方案的可行性
该尾矿干堆方案占地面积不到常规尾矿库排放用地的十分之一,最低可以达到二十分之一。
同时该方案符合冶生[1996]204号《冶金企业安全卫生设计规定》、《冶金工业环境保护设计规定》(YB9066-95)等设计规范及国家法规,是集安全、环保、经济于一身,对矿山尾矿的绿色排放具有推广价值。
3.4确定方案和流程
经过前期的试验研究和设备性能比较,最终选定由砂泵、长锥比浓缩旋流器、高频振动脱水筛、深锥浓缩机、压滤机等设备组成尾矿干排系统。
项目实施后,可以解决选厂处理量5200t/d的尾矿(127.1万立方米/年)堆存问题,确保铜山口矿选矿厂的正常生产。并且运行成本低,运输方便无需车辆运输,直接皮带运输至干式尾矿堆场。该项目是节能环保型工程,决定组织实施。
确定尾矿干排工艺流程如图3
图3 生产流程
主要设备型号、数量与功率
表3-4 主要设备参数
名称 | 型号 | 数量 | 功率KW | 其他参数 | 备注 |
砂泵 | 150/100E-AHK | 4 | 90 | 扬程45米 | 渣浆泵 |
清水泵 | 250S-65 | 2 | 90 | 双吸泵 | |
250S-65A | 1 | 90 | |||
柱塞泵 | PZNB-250/2.5 | 2 | 220 | 250m/h | |
旋流器 | Φ350 | 16 | 长锥浓缩型 | ||
脱水筛 | ZZT-1836 | 8 | 10 | ||
浓缩机 | NJG-45B | 1 | 11 | 深锥型 | |
压滤机 | KMZCJ600/2000-U | 4 | 6 |
3.5 综合技术经济评价
1)尾矿来源稳定
铜山口铜矿目前矿山一选厂采选生产能力达到4200t/天(138万吨/年),一选厂加两小选厂总处理量达5200t/天,尾矿量稳定。
2)脱水车间成本低、生产易于运行
尾矿干排新型工艺获得干料,经皮带输送,生产成本为5.70元/t,远低于膏体生产成本(16元/t)。项目建成后即可运行,操作简单。
总之,该项目不仅解决铜山口铜矿选厂尾矿堆存问题,使得选厂正常生产。建成后运行成本低,运输方便无需车辆运输,直接皮带运输至干式尾矿堆场。该项目是项节能环保型工程,可以组织实施。
4 生产运行的状况
系统建成投产后,矿山对系统的运行效果和运行成本进行了考察。
4.1流程考查
铜山口尾矿干排系统投产运行近一年,选矿技术部安排人员对运行情况进行数据收集,于2015年6月14日开展了流程考查。
选矿厂当班原矿生产情况
表4-1当班选矿厂原矿处理量
大选厂 | 选厂一 | 选厂二 | |||||
球磨编号 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | ||
处理量t/12h | 443 | 447 | 445 | 446 | 274 | 310 | |
水分 % | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | |
班干量(t) | 1985 | 299 | |||||
尾矿量(t) | 1925. | 290 |
说明:大选厂12小时工作制,二班转。
浓细度分析
各环节浓细度检测数据如表
表4-2浓细度考查数据
浓度 % | 细度 -200目占% | 干比重g/cm | 产量 t/h台 | 备注 | ||||
选矿尾矿 | 21.4 | 70.9 | 2.7 | |||||
旋流器 | 溢流 | 22.5 | 92.3 | |||||
沉砂 | 73.5 | 1.65 | ||||||
脱水筛 | 筛上 | 86.0 | 34.9 | 含水14% | ||||
筛下 | ||||||||
压滤机 | 进料 | 46.1 | 89 | |||||
滤饼 | 81.6 | 86 |
| |||||
浓缩机 | 溢流 | 2.7 | 100 | |||||
底流 | 46.1 | 89 |
脱水筛排料含水14%,压滤机滤饼含水18.4%,达到设计要求,符合堆场排尾矿条件要求。
产品粒级分布
全尾矿、脱水筛上产品、压滤机滤饼作粒级分析,数据如下表
表4-3产品粒级分析情况
分类 | 全尾矿 | 压滤滤饼 | 脱水筛产品 | 备注 | |
编号 | 粒级 | 产率/% | 产率/% | 产率/% | |
1 | +60 | 2.6 | 0.2 | 7.1 | |
2 | -60+80 | 7.6 | 0.9 | 16.6 | |
3 | -80+100 | 3.4 | 2.3 | 8.7 | |
4 | -100+120 | 3.1 | 3.4 | 8.6 | |
5 | -120+160 | 6.8 | 2.5 | 14.4 | |
6 | -160+200 | 5.6 | 4.7 | 9.7 | |
7 | -200+325 | 35.2 | 12.3 | 20.1 | |
8 | -325+400 | 24.4 | 19.5 | 11.5 | |
9 | -400 | 11.3 | 54.2 | 3.3 | |
10 | 累积 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 运输带取样 |
ZZT-1836型脱水筛工作能力:
筛上排料口料层厚度为22cm,排料口宽度180cm,取距离排料口1m处做标记,标记到达排料口处需要77秒。
表4-4 高频振动脱水筛处理能力
分类 | 料层厚 | 排料口宽 | 测距 | 测时 | 堆比重 | 水分 | 台时处理量 |
单位 | cm | cm | cm | s | T/m | % | T/h台 |
数量 | 22 | 180 | 100 | 77 | 1.35 | 14 | 21.5 |
计算得到ZZT-1836脱水筛筛上固体物料产量为21.5t/h台。
当班脱水筛、压滤机处理量
表4-5 脱水设备当班处理量
台时量 | 均衡系数 | 实际运行台数 | 工作时间 | 班干量 | |
脱水筛 | 21.5 | 0.9 | 6 | 12 | 1393 |
压滤机 | 33.75 | 2 | 12 | 810 |
由脱水筛筛上排尾矿料(水份14%)占总尾矿量的63%以上,达到预期目标。
4.2 成本经济分析
统计2015年1-8月份成本,各项单耗如表4-6
表4-6备品备件与功率单耗
分类 | 备品备件及维护 | 电耗 | 其他 | 合计 | ||||
泵 | 旋流器 | 脱水筛 | 压滤机 | 杂费 | ||||
单耗 (元/吨) | 0.12 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.06 | 1.80 | 0.03 | 2.15 |
尾矿干排前,2012年尾矿排放运行成本,见表4-7
表4-7 年平均成本单耗
分类 | 备品备件及维护 | 电耗 | 其他 | 合计 | |||
泵 | 管道 | 基建 | 杂费 | ||||
单耗 (元/吨) | 0.09 | 0.03 | 0.67 | 0.04 | 1.10 | 0.06 | 2.01 |
可见成本相差不大,尾矿干排成本略大,但征地成本未计。
5 存在问题与建议
在现场生产中由于设备配置条件限制,一台砂泵与多台旋流器并联工作,由1-2台旋流器的底流供给一台脱水筛,有时旋流器给矿出现不均匀。脱水筛的工作能力有小幅波动。
深锥浓缩机存在跑浑现象,沉淀面积需要适当加大。
建议砂泵合理配置旋流器台数,合理安排旋流器给料布局,控制生产波动;深锥浓缩机浓缩效率较低,需要考虑选择更高效的浓缩设备,比如斜管浓缩机。
结语
采用新型尾矿干堆方案,建设周期短,节约征地百分之八十、大大降低投资成本;尾矿浆实现固液分离,回水利用率高达80%,值得在北方缺水地区推广。
本工艺采用设备具有高效、轻型、易操作、易维护等优点,流程上设计紧凑,布置合理,流程线路短,脱水筛处理60-70%左右的尾矿,适于尾矿粒度-200目在70%左右的中小型选矿厂尾矿干排应用。